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摘 要 用FM型离心式洁油器对液压系统进行旁路净化,可使油质清洁度等级达到NAS2-6级大大提高设备的性,顺利地完成生产任务,创造了良好的经济效益。
关键词 洁油器 精度等级 应用
前 言
液压站是中板生产线的主要设备,是否能稳定运行直接关系到中板生产的作业率。据统计,液压系统的故障率80%以上是由于液压油的不洁净引起的,因此提高液压油的清洁度等级,是保证液压系统稳定运行的关键。我公司从提高液压油的清洁度等级入手,采用菲尔德公司FM型离心式洁油器,对生产线重要的五个液压站(AGC液压站、四辊平衡液压站、转钢机液压站、托出机液压站、分段剪液压站)进行旁路循环净化。经过半年多的实际运行,发现效果显著,液压油的清洁度等级得到了大幅度的提高,改造前上述五个液压站液压油的清洁度等级在NAS9-12级左右,经常造成液压阀堵塞,从而影响了生产。改造后液压油的清洁度等级均达到了NAS6级以上,一直没有出现过液压阀堵塞的现象,滤芯消耗接近了零。各液压站工作相当稳定,从未发生过热停工,而且液压油、液压阀及液压缸的消耗达到了历史较好水平。
1、采用FM型离心式洁油器前的状况
1.1 液压阀堵塞造成停机停产损失
我公司的液压系统原来都是采用传统的过滤器对液压油进行过滤,过滤精度不太高,致使液压阀堵塞,造成热停工。以AGC液压站为例,伺服阀堵塞一年多达30次,修阀费27000元。伺服阀堵塞还极易造成轧废和热停工,其直接损失保守计算一年达到50万元以上,间接损失不可估量。
1.2液压缸密封损坏和拉缸造成损失
液压油中混杂的细小金属颗粒进入液压缸,经过一段时间运行就会造成密封损坏和拉缸。以AGC液压站为例,液压缸密封损坏一年多达6套,损失90000元;缸体和柱塞划伤一年修复2次,损失达100000元。
1.3液压系统密封损坏造成液压油流失
液压油中混杂的机械杂质会加速液压泵、阀、缸及管路节门密封的损坏,造成液压油泄漏。不仅造成了环境污染,而且大幅增加了油耗,据统计每年液压油因泄漏损失达到20万元以上。
1.4液压油变质造成的损失
液压油中含有的大量金属粉末可催化液压油的氧化反应,加速油液变质,增加油耗。
2、采用FM型离心式洁油器的效果
2.1 FM型离心式洁油器的工作原理
在FM型离心式洁油器中有一个双喷式的转轴,利用液压油所产生的压力驱动转轴高速旋转,其转速能达到6000转/分钟以上,所产生的离心力约为重力的2000倍以上。在强大的离心力作用下机械杂质从液压油中被分离出来(油液与杂质的比重不同),从而大幅度提高液压油的清洁度等级。(见图1)
2.2 FM型离心式洁油器的应用
如图2所示,离心式洁油器安装在液压站的旁路,通过齿轮油泵将液压油从油箱底部吸出,送进洁油器中。洁油器转桶在此压力油的作用下高速旋转,产生强大的离心力将比重不同的油和杂质分离开来,液压油流回油箱,而杂质却被留在转桶的内壁上。如此反复进行自立的循环,不影响液压站的工作,而且安装非常方便。在净化过程中不影响油的粘度,也不会破坏油的添加剂等;其过滤精度高,可滤除1微米的杂质;且运行成本低,没有易损件,不用更换滤芯,耗电很少;其容量很大,容纳很多杂质也可工作;适用于各种不同类型的油、液。我公司于2003年上半年分别对四辊平衡液压站、AGC液压站、转钢机液压站、托出机液压站、分段剪液压站安装了FM型离心式洁油器进行旁路循环净化,运行效果良好。目前上述五个液压站的液压油清洁度等级均达到了NAS6级以上,比改造前提高了3-6个清洁度等级。
3、结论
由于采用了FM型离心式洁油器,提高了液压油的清洁度等级,降低了液压系统的故障率,保证了设备的稳定运行,超额完成了生产任务,取得了良好的经济效益,实践证明这种洁油器效果显著,值得推广。
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